大家逐渐学会了换位思考,在尊重彼此专业领域和个人见解的基础上,尝试寻找融合点和平衡点。于是,白天他们一起泡在实验室,对各种机械部件进行实物拆解和分析,探讨其结构优缺点。实验室里弥漫着金属的气息和机油的味道,他们围在拆解的部件旁,拿着工具小心翼翼地拆卸,仔细观察每一个零件的构造和连接方式,用卡尺测量尺寸,记录下每一个数据,然后热烈地讨论着如何改进。夜晚则围坐在一起,钻研电子控制技术的前沿文献,共同绘制复杂的电路设计草图。灯光下,他们的身影被拉得很长,专注的神情仿佛整个世界都只剩下眼前的图纸和文献。在不断的交流与协作中,团队的凝聚力逐渐增强,一个融合了机械优化与智能控制的扒胎机设计雏形,也在大家的共同努力下,缓缓浮现出轮廓。
从理论设计到实际制作,这是一段充满荆棘的道路。当他们将设计图纸转化为实际的零部件,开始组装调试时,问题接踵而至,仿佛一场突如其来的暴风雨,打得他们措手不及。
机械部件的加工精度是首要难题。尽管周军他们在图纸上精确规划了每一个尺寸和公差范围,但在实际加工制作的过程中,由于设备的细微误差和工艺的局限性,许多零部件在组装时出现了配合不当的情况。例如,扒胎机的核心部件——旋转卡盘,与传动机构的连接部位出现了几毫米的偏差,导致整个旋转系统卡滞,无法顺畅运行。这几毫米的误差,在实际操作中却如同天堑,严重影响了设备的性能。
为了解决这个问题,他们往返于学校和实验室之间,与工人师傅们反复沟通协商,调整加工工艺参数,对不合格的零部件进行返工修正。每一次的调整都是一次小心翼翼的尝试,生怕稍有不慎便会引发新的问题。那段时间,实验室里堆满了等待重新加工和测试的零件,周军他们在这堆积如山的金属部件中穿梭忙碌,汗水湿透了衣衫,却不敢有丝毫懈怠。他们仔细地检查每一个零件的加工精度,与工人师傅讨论改进的方法,有时为了一个微小的尺寸调整,要花费数小时的时间进行测量和计算。
与此同时,plc 电子控制系统的调试也陷入了困境。编写好的控制程序在加载到硬件平台