“钢流”原型机在实验室和小批量测试中表现优异,但一旦进入工厂量产,放大效应立刻显现。最突出的问题,不是核心的“保命模式”或“闪电”动力包,而是一个之前被相对忽视的环节——伺服电机和功率模块的散热!
1 问题暴露: 工厂质检反馈,连续运行测试中,部分批次的“钢流”在大功率持续输出(如长时间陡坡攀爬模拟)后,关节处伺服电机外壳温度超标(接近70c),甚至有轻微烫手的风险!虽然高原严寒能缓解,但在春秋季或南方使用,隐患很大。
2 根因分析:
量产一致性: 实验室手工打造的散热结构(如导热硅脂涂抹、散热片贴合)在工厂流水线上难以完美复制,导致热阻增大。
空间与成本限制: 为追求轻量化和控制成本,量产版散热空间比实验室样机更紧凑,冗余设计不足。
材料局限: 2004年,高导热系数、低密度、易加工的散热材料(如先进热管、均热板)成本高昂,难以用于大规模装备。
3 陈默的决断: “高原兄弟在冰天雪地里等着救命装备,散热问题必须解决,但不能拖慢交付进度! 两条腿走路!”
应急方案(治标): 立刻优化工厂装配工艺,强制要求关键散热面涂抹足量高品质导热硅脂;在电机外壳非承力位置增设辅助铝制散热鳍片(赵铁柱连夜设计简易模具);严格加强高温老化测试筛选,确保出厂设备在高原低温环境下散热达标。
根本方案(治本): 立项研发新一代高功率密度、低发热伺服电机(李思远牵头);同时联合材料所,攻关低成本高效能散热结构(如改进型热管技术、金属基复合材料散热器)。
民用版启示: 陈默敏锐意识到,这个散热难题,在民用领域(如电动汽车电机、工业机器人关节)同样普遍存在!如果能啃下这块硬骨头,不仅能解决“钢流”问题,还能为“默灵”公司打开一片巨大的民用市场!“钢流”倒逼的