当李阳驱车赶到工厂时,厂区上空笼罩着刺鼻的气味。技术团队已经围在设备旁,检测仪的红光不停闪烁。\"初步判断是催化反应温度不够,\"工程师举着红外测温仪,\"但加热系统显示正常运行。\"设备供应商的售后人员也连夜从苏州赶来,可面对复杂的故障,所有人都眉头紧锁。
\"把近24小时的运行日志调出来!\"李阳的声音在空旷的车间回响。大屏幕上,密密麻麻的数据瀑布流里,他突然指着某个时间节点:\"看这里,凌晨一点十七分,反应塔压力出现03兆帕的瞬间波动。\"这个细微异常让众人恍然大悟——压力骤降导致燃气供应短暂中断,催化剂未能达到最佳工作温度。
然而,问题并未就此解决。污水处理系统又亮起了警报灯。清澈的处理后水质突然变得浑浊,检测结果显示,纳米过滤膜的截留率从98暴跌至75。李阳蹲在过滤池旁,发现膜组件表面附着着一层黏性物质。\"是预处理环节出了问题!\"老技工王师傅用镊子夹起样本,\"这些油脂没有被彻底分解,堵塞了滤膜孔隙。\"
供应商代表擦着额头上的汗解释:\"我们的设计基于标准工业废水,贵司的生产废液成分更复杂。\"这句话激怒了李阳:\"技术没有"标准适配",只有"因地制宜"!\"他立即组织成立\"攻坚特战队\",要求研发、生产、供应商三方人员24小时驻厂,吃住都在车间临时搭建的帐篷里。
调试过程如同一场精密的手术。技术人员在反应塔加装压力波动监测装置,编写自动补偿程序;污水处理团队连续72小时泡在实验室,调配出专门针对油脂的生物酶制剂;甚至连设备的安装工人都参与进来,重新校准每一个法兰接口的密封度。李阳每天带着保温饭盒穿梭在各个调试现场,和工人们边吃饭边讨论解决方案。
但新的挑战不断涌现。当废气处理系统恢复正常后,设备的噪音突然超标。声学工程师用声呐定位